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第518章 解决叶片问题(1 / 2)

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冬日,寒风像刀子一样刮过西北戈壁滩。在某个绝密的航空发动机试验基地,气氛比天气更加冰冷。

何雨柱是被一封加急电报召来的,电报上只有短短一行字:“新型涡喷发动机叶片断裂,试车失败,速来!”

当他顶着风沙走进简陋的指挥部时,里面已经吵翻了天。

来自航空材料研究所、发动机制造厂和基地的几位专家面红耳赤,桌上摊着几块断裂的金属叶片,断面在灯光下闪着狰狞的光泽。

“肯定是材料问题!我们提供的镍基高温合金棒材,绝对是按苏联标准生产的,化学成分、金相组织都经过严格检验!”材料专家老马脖子上的青筋都爆了出来。

“放屁!”负责发动机总装的牛总工程师猛地一拍桌子,“同样的材料,同样的热处理工艺,为什么以前的老型号没问题,偏偏这次新设计的叶片就断?分明是你们的设计有缺陷,应力集中!”

“设计我们复核了无数遍!理论应力完全在安全范围内!是你们的锻造和加工工艺不过关,导致了内部缺陷!”

何雨柱没有加入争吵,他默默拿起一块断裂的叶片碎片,入手沉甸甸的,断口呈现出一种不太正常的混合形貌,部分区域光滑,部分区域粗糙。

他走到窗前,借着强烈的自然光,用随身携带的放大镜仔细观瞧。

“何主任,你来说说看!”基地负责人看到了他,像是抓住了救命稻草,“这已经是第三次试车失败了!

每次都是在推力达到设计值百分之八十左右时,高压压气机的第三级叶片发生断裂!项目眼看就要搁浅了!”

所有人的目光都集中到何雨柱身上。

何雨柱放下叶片,沉吟片刻,问道:“断掉的叶片,是不是都集中在同一个位置,或者说,同一批次的叶片?”

牛总工愣了一下,回想道:“好像……是的,基本都是第三级靠近叶根的部位。批次……也是同一炉材料,同一时间段加工出来的。”

“试车时,除了推力参数,有没有记录到异常的高频振动或者特定的噪声变化?”何雨柱继续问。

负责试车数据记录的技术员翻了翻记录本,不太确定地说:“好像……在断裂前几秒钟,确实监测到某个特定频率的噪声强度有微弱上升,但当时主要关注推力振动,没太在意这个……”

何雨柱的眼睛微微眯起,他走到黑板前,画了一个简单的叶片示意图:

“诸位,我们可能陷入了一个思维盲区。我们一直在争论是材料、设计还是加工的‘静态’问题。

但叶片是在高速旋转、承受巨大气动载荷和离心力的‘动态’环境下工作的。”

他指着叶片的轮廓:“新的叶片设计,为了追求更高的效率,

形状更复杂、更扭曲,这会不会改变了它固有的振动特性?

当发动机运行到特定转速,气流激振力的频率,会不会恰好与叶片本身的某个高阶固有频率重合,引发了‘共振’?

这种共振会导致局部应力急剧放大,远远超出我们的静态计算值,最终导致疲劳断裂?”

“共振?”老马皱起眉,“我们也考虑过,但常规的振动模态分析显示安全裕度是足够的。”

“如果是非常规的、耦合性的振动呢?”何雨柱追问,

“比如,气流不是均匀的,经过前面的静子叶片后,会产生周期性的尾流,这个尾流的频率,会不会与叶片的某个弯曲-扭转耦合振动模式对上?

这种耦合振动的应力,很难通过常规分析捕捉。”

这个思路一下子打开了新的方向。但如何验证?

“我们需要更精细的振动测试和流场分析。”

何雨柱果断说,“在下次试车前,在怀疑的叶片上粘贴微型应变片,测量实际工作状态下的动态应力。

同时,进行专门的流致振动试验,模拟真实的气流环境。”

说干就干。在何雨柱的协调下,一支由气动力学、固体力学和测试技术人员组成的联合小组迅速成立。

基地条件艰苦,没有现成的先进设备,他们就土法上马。

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